北车集团齐车公司向效益节能型企业迈进
- 日期:2008-6-20 来源:
北车集团齐车公司铸钢分厂原来的四台热处理炉耗能大,故障率高。经过公司对热处理炉的燃烧及自动控制、侧密封、钢结构系统等的节能技术改造,取得明显的节能效果,节气率达20%左右,年可节约能源和维修费用200多万元。
这一改造仅仅是齐车公司近几年节能减排工作中的一部分。近几年来,公司根据企业实现可持续发展的要求,进一步强化了能源管理,确定了以节能减排推进能源工作,提升管理水平,加快经济增长方式转变,建设资源节约型企业战略目标。
齐车公司是耗能大户,也是国家和北车集团公司重点耗能企业,年总能耗10万吨标准煤,其中生产能耗为5万吨标准煤。为有效提高综合竞争能力,克服企业地理位置偏北、采暖期长等劣势,公司一直非常重视节能、节水、提质降耗、利废节材等工作,并将节能减排工作作为公司的战略目标之一。不仅加大能源的投资力度,而且加强对能源消耗运行控制过程的管理。在保证产品质量的前提下降低能源消耗,更好地开展能源节约和资源综合利用。由于各项措施贯彻得力,使万元产值综合能耗指标近几年始终处于下降趋势,清洁能源使用比例加大,基本实现了用能设施本质节能化。
在节能减排管理上,公司组建了一个由700多人组成的三级节能减排管理网,对全厂的能源消耗进行控制管理。三级管理网做到了节能工作有人想,有人管,有人做。节能管理制度不断建立和完善,有力保障了节能工作的开展。先后制定了能源管理制度标准、能源现场管理达标评定办法、能源经济责任制考核标准等多项规章制度,并根据不同时期的节能工作要求及内容对制度进行修订和完善,指导日常的节能工作,从而促进和保障了节能工作的制度化和规范化。
齐车公司不断完善现有能源计量系统,加强和完善亿联公司电炉峰谷平耗电指标,在电炉安装了峰谷平计量仪表。组织改造了冲压车间天然气表,解决了多年计量不准的问题。对独立核算单位陆续安装配齐了能源计量仪表,为下一步实施信息化管理奠定了基础。近期共计安装水表、风表、电表等113块。
实施电压升级,新建变电站,电压由1万伏升压11万伏。通过对供电系统改造,解决了原有的电能无功消耗严重的问题,提高了电能利用率,新变电所的投运将为公司年节约电费支出1400多万元。
实施节水改造,减轻水资源的损失浪费。动力车间风泵循环水改造立项为公司级重点节能项目,改造前采用自来水直排冷却方式,改造后为自身循环冷却方式,每年可为公司节约70万吨水,节约费用200万元。对铸钢分厂3台电炉变压器冷却水改用电炉循环水,实施后年可节水30多万吨,节约价值80多万元。动力车间一锅爬链除灰用水,采用引风机和锅炉后轴冷却水循环利用,年节水13万吨,节约价值38万元。与此同时,公司还取缔了厂外专用热水供应,中心、光荣浴池实现自烧自供,解决了损失浪费问题。厂外用水移交市自来水公司,每年至少为公司节约200多万元的水费支出。









